節(jié)能豎石灰窯設備自動化控制系統(tǒng)PLC改造
用節(jié)能豎石灰窯設備自動化控制系統(tǒng)燒制冶金石灰,生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境較差。采用當今先進成熟的 PLC 自動化控制技術(shù),對原有的控制系統(tǒng)進行改造。改造后的新系統(tǒng)運行穩(wěn)定,滿足了生產(chǎn)工藝要求,達到了降本增效的目的,給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
日產(chǎn)量100t的節(jié)能石灰豎窯,共有6孔。按兩排平行分布,每3孔窯為一個子系統(tǒng)。兩個子系統(tǒng)有各自獨立的原料供應系統(tǒng)、燃料供應系統(tǒng)、天車提升系統(tǒng)、出灰系統(tǒng);后公用一條輸送皮帶,運輸成 品石灰到成品倉,再由汽運輸送給用戶。
工藝設計說明及流程
起始位置: 計量斗內(nèi)無料并在裝料位置( 計量 斗退回到位,限位開關(guān)閉合) 。
計量斗在裝料位置時,振動篩先啟動,石灰窯設備自動化控制系統(tǒng)振動篩啟動2s后上料皮帶再啟動,上料皮帶啟動2s后給料器再啟動。當計量斗中的重量達到設定重量的 90% 時,給料器進行斷續(xù)給料(斷續(xù)時間可調(diào)節(jié));當重量達到設定值時,皮帶機、振動篩停止。
料盅下到地坑內(nèi)時,限位開關(guān)閉合,10s后計量斗開始推出至卸料位置(推出到位,限位開關(guān)閉合),卸料器起動,計量斗推出的同時圓盤開始轉(zhuǎn)動,10s后(或計量斗內(nèi)重量為零時),卸料器停止,轉(zhuǎn)盤同時停止,計量斗開始拉回至裝料位置,石灰窯設備自動化控制系統(tǒng)并給天車工發(fā)出電鈴信號。
聯(lián)鎖關(guān)系: 當計量斗在裝料位置,PLC檢測計量斗內(nèi)重量為零時方可啟動振動篩、上料皮帶、給料器。
當計量斗在裝料位置,PLC檢測出計量內(nèi)重量值為設定值,并且振動篩、上料皮帶、給料器是停止狀態(tài)下,料盅下到地坑內(nèi)時并壓住限位開關(guān),計量斗推出方可執(zhí)行。
當上料振篩啟動時,稱量好的煤通過放煤3#皮帶和原料同時進入計量斗,只有稱量好的煤放完時,3#皮帶才會停止。當計量斗推出到位時,上煤1#、2#皮帶啟動開始備煤,只有本次煤量達到設定值時,上煤1#、2#皮帶停止后,放空料的計量斗才會退回準備上料,下一個上料循環(huán)開始進行。
整個石灰窯設備自動化控制系統(tǒng)全部采用人工控制,即通過現(xiàn)場操作按鈕,控制各設備進行生產(chǎn)。雖然安裝了除塵系統(tǒng),可是高溫、噪音、粉塵的不利工作環(huán)境,仍然嚴重威 脅著工人的身體健康。同時,人工操作生產(chǎn)占用人員較多,也加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本。經(jīng)過綜合考慮,以原、燃料供送系統(tǒng)為突破口,進行自動化改造。由人工操作改為自動化控制,把人員從惡劣的工作環(huán)境中解放出來,同時也顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
小編:Amy